威玻年產(chǎn)五萬噸無堿玻璃纖維七期池窯拉絲生產(chǎn)線,自成2013年10月6日建成投產(chǎn)以來,通過全體人員的不懈努力,分別從產(chǎn)質(zhì)量和管理創(chuàng)新方面取得了較為顯著的成績。去年,全年生產(chǎn)商品紗42427.84噸,實(shí)現(xiàn)利潤 555.9萬元,產(chǎn)銷率達(dá)105.96 %。
2014年,七期池窯認(rèn)真貫徹落實(shí)職代會精神,克服了宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,市場形勢整體嚴(yán)峻的不利局面,全體干部員工齊心協(xié)力,頑強(qiáng)拼搏,大力倡導(dǎo)和踐行適應(yīng)時代發(fā)展的經(jīng)營管理理念,在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和管理的同時,努力挖掘最大潛能,率先試點(diǎn)推行新的工藝技術(shù),使得拉絲作業(yè)率得到大幅度增長,成為威玻池窯生產(chǎn)線的又一標(biāo)桿企業(yè)。
日常工作中,該公司將“精、細(xì)、實(shí)”貫穿到整個管理流程,通過不斷學(xué)習(xí)交流,大膽探索,創(chuàng)建了具有自身特色的管理模式。出臺行之有效的績效考核辦法,強(qiáng)力推行全面預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制度,每月定期召開生產(chǎn)質(zhì)量例會,利用PPT圖文并茂的形勢進(jìn)行分解。大力倡導(dǎo)無紙自動化辦公,上傳日報表到局域網(wǎng),開放每月22號的總經(jīng)理接待日,讓員工參與到企業(yè)的民主管理,從而有效降低生產(chǎn)和管理成本,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益最大化。
在生產(chǎn)技術(shù)上,該公司努力創(chuàng)新,成功改變傳統(tǒng)濕紗含油檢測方法,每月節(jié)約用油15噸左右,同時含油合格率也得到了有效控制;成型車間率先實(shí)行分通路對質(zhì)量進(jìn)行考核的獎懲制度,使成型生產(chǎn)班的每一個管理人員都擁有自己單獨(dú)的考核體系,大大提高了原絲質(zhì)量;“555”量產(chǎn)的有效實(shí)施,為創(chuàng)新項(xiàng)目從理論到實(shí)現(xiàn)提供了有力保證;推行“5S”現(xiàn)場管理,使得各生產(chǎn)工序作業(yè)環(huán)境井然有序。
同時,該公司將電助熔和均化庫成功投入使用,從而使得玻璃液變得更優(yōu)質(zhì),生產(chǎn)作業(yè)更加穩(wěn)定并且減少了廢氣量的排放;減少粉料流失,作業(yè)環(huán)境得到明顯改善;二通路全面安裝完成雙流體噴霧,使其涂覆率能達(dá)到85%,可燃物含量值提升0.05%-0.1%;提重工作的順利完成使得成品率大幅提高,有效降低了生產(chǎn)成本;成立浸潤劑油耗攻關(guān)小組,并有針對性地進(jìn)行整改,使得耗達(dá)到了歷史最好水平。
此外,該公司還通過分別對拉絲機(jī)工藝、機(jī)械手及板鏈安裝位置、高腳排線重新設(shè)計(jì)、分束板代替分束輪、漏板作業(yè)進(jìn)行改進(jìn)等方式,解決了短切紗及透明板材紗的脫圈問題,提高了直接紗外觀和內(nèi)在質(zhì)量,分束紗存在的“脫圈”、“并條”問題也得以妥善解決。
2014年,七期池窯認(rèn)真貫徹落實(shí)職代會精神,克服了宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,市場形勢整體嚴(yán)峻的不利局面,全體干部員工齊心協(xié)力,頑強(qiáng)拼搏,大力倡導(dǎo)和踐行適應(yīng)時代發(fā)展的經(jīng)營管理理念,在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和管理的同時,努力挖掘最大潛能,率先試點(diǎn)推行新的工藝技術(shù),使得拉絲作業(yè)率得到大幅度增長,成為威玻池窯生產(chǎn)線的又一標(biāo)桿企業(yè)。
日常工作中,該公司將“精、細(xì)、實(shí)”貫穿到整個管理流程,通過不斷學(xué)習(xí)交流,大膽探索,創(chuàng)建了具有自身特色的管理模式。出臺行之有效的績效考核辦法,強(qiáng)力推行全面預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制度,每月定期召開生產(chǎn)質(zhì)量例會,利用PPT圖文并茂的形勢進(jìn)行分解。大力倡導(dǎo)無紙自動化辦公,上傳日報表到局域網(wǎng),開放每月22號的總經(jīng)理接待日,讓員工參與到企業(yè)的民主管理,從而有效降低生產(chǎn)和管理成本,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益最大化。
在生產(chǎn)技術(shù)上,該公司努力創(chuàng)新,成功改變傳統(tǒng)濕紗含油檢測方法,每月節(jié)約用油15噸左右,同時含油合格率也得到了有效控制;成型車間率先實(shí)行分通路對質(zhì)量進(jìn)行考核的獎懲制度,使成型生產(chǎn)班的每一個管理人員都擁有自己單獨(dú)的考核體系,大大提高了原絲質(zhì)量;“555”量產(chǎn)的有效實(shí)施,為創(chuàng)新項(xiàng)目從理論到實(shí)現(xiàn)提供了有力保證;推行“5S”現(xiàn)場管理,使得各生產(chǎn)工序作業(yè)環(huán)境井然有序。
同時,該公司將電助熔和均化庫成功投入使用,從而使得玻璃液變得更優(yōu)質(zhì),生產(chǎn)作業(yè)更加穩(wěn)定并且減少了廢氣量的排放;減少粉料流失,作業(yè)環(huán)境得到明顯改善;二通路全面安裝完成雙流體噴霧,使其涂覆率能達(dá)到85%,可燃物含量值提升0.05%-0.1%;提重工作的順利完成使得成品率大幅提高,有效降低了生產(chǎn)成本;成立浸潤劑油耗攻關(guān)小組,并有針對性地進(jìn)行整改,使得耗達(dá)到了歷史最好水平。
此外,該公司還通過分別對拉絲機(jī)工藝、機(jī)械手及板鏈安裝位置、高腳排線重新設(shè)計(jì)、分束板代替分束輪、漏板作業(yè)進(jìn)行改進(jìn)等方式,解決了短切紗及透明板材紗的脫圈問題,提高了直接紗外觀和內(nèi)在質(zhì)量,分束紗存在的“脫圈”、“并條”問題也得以妥善解決。